青青草色久综合网,国产高清一区二区,在教室伦流澡到高潮H爽视频,4399韩国高清完整版在线视频

國檢檢測歡迎您!

微信公眾號|騰訊微博|網站地圖

您可能還在搜: 無損檢測緊固件檢測軸承檢測浙江綜合實驗機構

社會關注

分享:HRB500E高強度抗震鋼筋冷彎脆斷原因分析

返回列表 來源:國檢檢測 查看手機網址
掃一掃!分享:HRB500E高強度抗震鋼筋冷彎脆斷原因分析掃一掃!
瀏覽:- 發布日期:2021-10-18 15:19:31【

    摘 要:某公司生產的 HRB500E高強度抗震鋼筋在冷彎試驗中發生脆斷現象.利用直讀光譜 儀、光學顯微鏡、掃描電鏡、能譜儀等分別對脆斷鋼筋的化學成分、顯微組織、斷口形貌及夾雜物成 分等進行了檢驗和分析.結果表明:鋼液氧化所產生的大量超長、超寬硅酸鹽類夾雜物是導致該 HRB500E高強度抗震鋼筋冷彎脆斷的主要原因。

    高強度抗震鋼筋的良好塑韌性、高強屈比、高屈 服強度可以最大限度地吸收地震能量,提高建筑物 的安全性[1].目前,雖然國內各大鋼鐵企業生產出 了500MPa級高強度抗震鋼筋,但對微合金化控軋 控冷工藝的研究還不夠深入,時常出現質量缺陷. 為了達到500 MPa的強度要求,國內大多數企業添 加的釩、氮合金量偏高,不僅增加了生產成本,而且 由于一味追求高強度,導致鋼筋帶狀組織嚴重、脆斷 缺陷增多,進而強屈比和斷后伸長率降低. 某公司近期生產的 HRB500E高強度抗震鋼筋 中,出現個別規格為?28mm 的抗震鋼筋在冷彎試 驗過程中發生橫向斷裂的現象.筆者主要利用直讀 光譜 儀、光 學 顯 微 鏡、掃 描 電 鏡 (SEM)、能 譜 儀 (EDS)等分別對冷彎脆斷鋼筋的化學成分、顯微組 織、斷口形貌以及夾雜物成分等進行了檢驗和分析, 以查明其冷彎脆斷的主要原因。

1 理化檢驗

1.1 斷口宏觀分析

    取2個?28mm 的 HRB500E鋼筋試樣在 GWG 50B型鋼筋彎曲試驗機上進行冷彎試驗,其中一個 試樣出現冷彎脆斷現象,斷口形貌如圖1所示.可 以看出:開裂源位于鋼筋表面一側橫肋的根部,開裂 源部位斷口平齊;裂紋擴展區呈放射狀,逆向指向裂 紋源,為典型的脆性斷口;另一側為瞬斷剪切唇,表 面呈纖維狀,為斷裂過程的最后階段[2].

1.2 化學成分分析

    對該爐次熔煉樣及冷彎脆斷鋼筋取樣(脆斷試樣 化學成分分析取樣位置遠離斷口)[3],使用 ARL3460 直讀光譜儀進行化學成分分析,結果見表1,可見各元素含量均符合相關技術要求.

1.3 金相分析

    在冷彎脆斷鋼筋斷口處截取橫截面試樣,磨制、 拋光后使用 GX71光學顯微鏡進行金相觀察.拋光 態觀察發現,對應開裂源部位的基體上存在大量塊 狀硅酸鹽類夾雜物,橫截面夾雜物的長度方向顯示 的是夾雜物的寬度[4],如圖2所示.


    將開裂源橫截面夾雜物部位做好標記后,再磨 制開裂源縱向截面到夾雜物部位,測量夾雜物長度, 發現該部位存在大量超長、超寬硅酸鹽類夾雜物:夾 雜物的最大寬度為53μm,如圖2所示;夾雜物的總 長度為1.1mm,如圖3所示. 將磨制好的橫截面試樣用4%(體積分數)硝酸 酒精溶液侵蝕后再在光學顯微鏡下觀察.如圖4所 示,試樣 基 體 顯 微 組 織 為 均 勻 的 鐵 素 體 + 珠 光 體[5G6],晶粒度級別為9.5級,無異常組織缺陷.


1. 4 斷口微觀分析

    利用ZEISSSIGMA HD掃描電鏡(SEM)對冷 彎脆斷鋼筋斷口進行觀察發現,整個斷口基本為脆 性斷口,如圖5所示.其中,開裂源位置斷口上分布 著較多的塊狀小亮點,如圖6所示;使用 XGMax50 能譜儀(EDS)分析可確認這些塊狀物為硅酸鹽類夾 雜物,如圖7所示.

2 綜合分析

     由上述理化檢驗結果可知:該冷彎脆斷鋼筋的 化學成分及對應爐次鋼液的化學成分均符合相關技 術要求;顯微組織為均勻的鐵素體+珠光體,無異常 組織特征,晶粒度級別為9.5級,均符合相關標準對 HRB500E高強度抗震鋼筋的技術要求[7]. 經調研,該公司生產的該爐次使用開澆爐,鋼液硅酸鹽類夾雜物. 鋼筋脆斷斷口中出現了超長、超寬型硅酸鹽類 夾雜物,且硅酸鹽類夾雜物為脆性夾雜物,與基體金 屬的韌性、塑性有較大的差別.試樣在冷彎變形時, 夾雜物不能產生相應的變形[9],鋼的變形在夾雜物 與基體界面處發生應力集中,使該處產生微裂紋,隨 著載荷的增加夾雜物處所產生的微裂紋將不斷擴 展,達到一定臨界狀態時便會發生開裂[10].


3 結論及建議

     (1) HRB500E高強度抗震鋼筋冷彎脆斷的主 要原因為材料中存在大量硅酸鹽類夾雜物,其次為 應力集中,在受到彎曲應力時,兩者會共同作用在最 薄弱部位使鋼筋發生橫向脆性斷裂.

    (2)鋼液澆鑄溫度過高,造成了鋼液與空氣的 嚴重二次氧化,是導致形成大量硅酸鹽類夾雜物的 主要原因. (3)建議優化冶煉工藝制度,提高鋼液潔凈度, 降低夾雜物含量,改善夾雜物的分布形態,避免類似 質量事故的再發生.

(文章來源:材料與測試網-理化檢驗-物理分冊)

最新資訊文章

關閉