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瀏覽:- 發布日期:2023-12-25 13:45:29【

摘 要:從斷口宏微觀特征、化學成分、力學性能、顯微組織等方面對某聚丙烯粒料均化風機電 機軸的斷裂原因進行了分析.結果表明:該電機軸斷裂屬于脆性疲勞斷裂;電機軸材料存在疏松性 孔洞、沿晶微裂紋等缺陷以及未進行調質處理,導致其力學性能不足,是電機軸發生斷裂的內在因 素;電機軸臺階下部的機加工刀痕與材料分層缺陷重疊導致應力集中,產生多源疲勞,是電機軸發 生斷裂的外在因素. 

關鍵詞:機軸;力學性能;制造缺陷;脆性疲勞斷裂 

中圖分類號:TG115;TM306 文獻標志碼:B 文章編號:1001G4012(2018)08G0611G04 


某廠聚丙烯裝置料倉均化風機型號為34GKMG 5003A,其驅動電機功率為280kW,電機以皮帶傳 動,風機 啟 用 時 間 為 2009 年 8 月.2016 年 12 月 2日裝置人員發現風機電機軸沿鍵槽邊緣金屬崩 裂,如圖1所示.隨后按程序辦理了事故件緊急修 復手續,送機械廠修復.修復方法是將發生金屬崩 裂的鍵槽用金屬填滿加工成圓柱面,再在舊鍵槽對 面按原尺寸加工一個新鍵槽.2016年12月13日 電機軸經機械廠修復后回裝,18:20電機單試以及 羅茨風機投用后,機組運行狀態正常.2016年12月 15日17:50風機電機軸發生了斷裂失效,斷裂位置 如圖2所示.筆者對該風機電機軸進行了檢驗和分 析,以查明其斷裂失效原因.

1 理化檢驗

1.1 宏觀檢驗

圖3和圖4 分別為斷裂電機軸及斷口宏觀形 貌.可見電機軸在皮帶傳動側發生斷裂,斷口平直 且與軸中線垂直,斷面呈灰白色無金屬光澤,電機軸 斷裂為多源斷裂,斷裂源位于新鍵槽圓弧外側,即該 軸的過渡臺階下加工圓角底部的一處分層缺陷,以 及缺陷附近環向機加工刀痕形成的多處疲勞臺階. 由于臺階下部加工刀痕應力集中[1],產生多源疲勞, 軸外緣出現多處疲勞臺階.疲勞源區未見氧化和腐 蝕跡象.斷裂擴展區可見明顯的放射狀條紋花樣, 條紋收斂處為斷裂源,反向為裂紋擴展方向[2].裂 紋擴展速度快,瞬斷區的剪切唇很小.斷裂源區軸 邊 緣金屬輕微磨損,斷口鄰近外表面無明顯宏觀塑性變形,斷口整體呈現脆性疲勞斷裂特征.

1.2 金相分析 

分別在斷裂電機軸舊鍵槽和新鍵槽處取樣進行 金相分析.新鍵槽附近顯微組織為鐵素體 + 珠光 體,見圖5;舊鍵槽附近靠近邊緣部位顯微組織為鐵 素體+珠光體+魏氏體,見圖6,應為重復焊接后焊 縫區域組織;舊鍵槽附近其他部位顯微組織為鐵素 體+珠光體,見圖7 [3].

1.3 斷口掃描電鏡分析 

為從微觀上判定斷裂機理,對斷裂電機軸進行 了斷口掃描電鏡分析.分別從電機軸斷口斷裂擴展 區和斷裂源部位取樣,經丙酮清洗后,在掃描電鏡下 觀察.斷裂擴展區呈現清晰明顯的“海灘”花樣,見 圖8,表明電機軸斷裂為脆性疲勞斷裂.斷裂源區及部分斷裂擴展區可見疏松性孔洞缺陷聚集和大量 沿晶微裂紋,見圖9.疏松缺陷是因為金屬冷卻速 度和晶核生長速度不協調,其結果是胞晶未長大就 已經冷卻固化,而縮孔內鋼液不足就被終止凝固[4], 造成疏松缺陷在斷裂源區及部分斷裂擴展區大量存 在.由此推斷,電機軸組織存在疏松性孔洞、沿晶微 裂紋缺陷,致使材料的強韌性和抗疲勞性能下降是 造成該電機軸斷裂的重要因素.

1.4 化學成分分析

據技術資料,斷裂電機軸材料為45鋼,使用 SpectroLab直讀光譜儀對其進行化學成分分析,結 果 見 表 1. 可 見 電 機 軸 各 元 素 含 量 均 符 合 GB/T699-2015«優質碳素結構鋼»對45鋼成分的 技術要求. 

1.5 硬度測試

對電機軸斷口鄰近橫截面進行徑向硬度測試,結果見表2.可見電機軸心部硬度均勻,約為161HB;

電機軸 外 緣 硬 度 不 均 勻,自 軸 外 表 面 徑 向 向 內 10mm,舊鍵槽附近由于修復原因硬度偏高,約為 170 HB,新 鍵 槽 附 近 硬 度 偏 低,約 為154HB. GB/T699-2015中規定 45 鋼退火態的交貨硬度 應≤197HB.

1.6 拉伸試驗 

為檢驗電機軸的力學性能指標是否滿足設計要 求及實際工況需要,對斷裂電機軸取樣,依據 GB/T 228.1-2010«金屬材料 拉伸試驗 第1部分:室溫試 驗方法»進行拉伸試驗,取樣部位避開了舊鍵槽的修 復部位,試驗結果見表3.可見電機軸材料的的屈服 強度和抗拉強度均低于 GB/T699-2015技術要求.

1.7 沖擊試驗 

對斷裂電機軸取樣,依據 GB/T229-2007«金 屬材料夏比擺錘沖擊試驗方法»進行沖擊試驗,取樣 部位避開了舊鍵槽的修復部位,試驗結果見表4.

根據電機軸的金相分析結果可以推斷其熱處理 工藝應為退火處理,由表4的沖擊試驗結果可以看 出,3 個 試 樣 的 沖 擊 吸 收 能 量 均 不 能 滿 足 GB/T699-2015技術要求.

2 綜合分析 

電機軸斷口平直且與軸中線垂直,斷面呈灰白 色無金屬光澤,無明顯宏觀塑性變形跡象,顯示出脆 性疲勞斷裂特征.在交變應力作用下,整個疲勞斷 裂過程包括:微裂紋源形成、宏觀裂紋擴展和瞬時斷 裂.疲勞裂紋在軸的過渡臺階下部機加工刀痕與材 料分層缺陷重疊部位開始起裂,而后沿著與拉伸正 應力垂直的方向擴展.機加工刀痕與材料分層缺陷 處于材料表面時,它們與基體相交的界面往往起到 類似裂紋的作用,疲勞裂紋由此擴展,并導致疲勞斷 裂.鋼的顯微組織晶粒的大小及組織中的缺陷對其 疲勞強度有較大影響,金屬的疲勞極限隨晶粒的增 大和缺陷的增多而降低[5].電機軸顯微組織為較粗 大的珠光體和網狀鐵素體,與小的晶粒組織相比,嚴 重地降低了電機軸的疲勞壽命.其次,疲勞裂紋的 擴展速率與晶粒尺寸呈線性關系,在疲勞裂紋擴展 前沿,網狀鐵素體極易形成微裂紋,加速疲勞裂紋的 擴展,在疲勞裂紋擴展前沿形成應力集中,促進裂紋 的擴展.

45鋼為優 質 碳 素 結 構 鋼,是 軸 類 零 件 常 用 材 料,正常情況下其經過調質(正火)處理后,可得到較 好的切削性能,而且能獲得較高的強度和韌性等綜 合力學性能.斷裂電機軸材料拉伸試驗得到的屈服 強度和抗拉強度均低于標準要求下限值,沖擊試驗 結果顯示其沖擊吸收能量也遠低于標準要求的下限 值,均不能滿足 GB/T699-2015中對45鋼的相關 規定要求.說明該電機軸材料未經調質處理,使軸 體所能承受的循環應力下降,無法滿足使用要求[6].

電機軸試樣的顯微組織為鐵素體+珠光體,晶 粒不均勻,珠光體晶粒較粗大,說明電機軸材料未經 過調質處理,正常調質處理的顯微組織應為回火索 氏體[7].

修復前電機軸曾發生過沿鍵槽一側邊緣金屬崩 裂失效,是由于皮帶輪緊固力不夠,或者在運行過程 中緊固螺母發生松動,致使電機軸鍵槽一側嚴重過 載,加上電機軸材料本身力學性能較差,在旋轉彎曲 交變應力作用下,首先在鍵槽附近產生微裂紋,進而 以疲勞方式迅速擴展,其中一條裂紋發展較快,成為 主裂紋面,附近其他疲勞源裂紋在擴展過程中與主 裂紋面相交,形成掉塊,這一側的其他部位金屬仍有 擠壓開裂跡象.而此后的電機軸徑向斷裂,在皮帶輪緊固螺母緊固力足夠的情況下,未發現鍵槽邊緣 金屬崩裂和宏觀變形跡象,表明修復前在旋轉彎曲 交變應力作用下,鍵槽邊緣金屬崩裂的同時,在軸的 過渡臺階底部疲勞源微裂紋也已經開始擴展.

3 結論 

(1)該電機軸斷裂屬于脆性疲勞斷裂. 

(2)該電機軸組織存在疏松性孔洞、沿晶微裂 紋缺陷及未進行調質處理,使材料的強韌性和抗疲 勞性能不足.電機軸材料抗拉強度、屈服強度和沖 擊吸收能量均不能滿足 GB/T699-2015 技術要 求,材料力學性能不足是電機軸發生斷裂的內在因 素.電機軸臺階下部機加工刀痕導致應力集中,產 生多源疲勞,是該電機軸發生斷裂的外在因素.

4 建議 

(1)電機軸生產廠家應嚴格按照相關標準規定 完善電機軸的熱處理工藝,嚴格控制調質處理工藝, 防止造成材料力學性能下降. 

(2)選擇質量過硬的生產廠家購買備品備件, 保證加工工藝.生產過程中應有效去除電機軸鍛件 中的分 層、夾 雜 等 制 造 缺 陷,增 強 材 料 的 抗 疲 勞 性能. 

(3)在零部件失效的早期使用單位應加強設備 狀態檢測,及時發現異常現象和故障特征,避免失效 事故的發生和擴大.


參考文獻: 

[1] 夏申琳.45鋼減速器軸斷裂原因分析[J].理化檢驗 (物理分冊),2016,52(10):743G749. 

[2] 亨利 G,豪斯特曼 D.宏觀斷口學及顯微斷口學[M]. 北京:機械工業出版社,1990. 

[3] 李炯輝.金屬材料金相圖譜[M].北京:機械工業出版 社,2006. 

[4] 美國金屬學會.金屬手冊[M].北 京:機 械 工 業 出 版 社,1985. 

[5] 吳連生.失效分析 及 其 應 用 [J].理 化 檢 驗 (物 理 分 冊),1995,31(4):56G59. 

[6] 顏婧.某空壓機曲軸斷裂失效分析[J].理化檢驗(物 理分冊),2016,52(12):884G887. 

[7] 胡世炎.破斷故障金相分析[M].北京:國防工業出版 社,1979. 



文章來源——材料與測試網

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    【本文標簽】:電機軸 力學性能 制造缺陷 脆性疲勞斷裂
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