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瀏覽:- 發布日期:2024-07-11 10:38:36【

隨著較易開采油氣田資源減少,人們開始轉向高溫高壓高礦化度高腐蝕性惡劣條件的油氣田開采,普通碳鋼管材已不能滿足使用要求,據文獻報道因腐蝕導致的油氣井停產、報廢事故很多,造成了很大的經濟損失。雙相鋼和鎳基合金等高合金性能優異,但是價格昂貴,而9Cr通過熱處理后具備優異的力學性能和耐腐蝕性能,且經濟型好,廣泛用于石油機械裝備和管材的生產領域,有著很好的發展前景[14]。9Cr鋼具有良好的耐CO2腐蝕性,且韌性優異,非常適合用于高溫高CO2分壓和微量H2S含量的腐蝕性環境中,綜合性能優于普通L80-13Cr,目前成為油氣田開采環境用鋼的主要材料[59]。目前9Cr鋼管成熟的生產工藝是:鑄錠—鍛坯—坯料內外加工—熱穿孔成型—調質處理,此工藝包括鍛造工序,切除冒口,能耗高且成材率低。用連鑄坯+熱擠壓成型工藝生產9Cr無縫管是新工藝,目前國內外文獻還沒有報道,新工藝避免了鍛造工序,可以大大提高成材率,降低能耗和資源。本文以?150 mm×40 mm的9Cr鋼管為研究對象,研究通過63 MN臥式擠壓機將連鑄坯擠壓成鋼管,然后調質處理。對坯料組織、鋼管組織、晶粒度和力學性能進行檢測分析,為連鑄坯直接擠壓生產馬氏體鋼管工業化生產提供基礎技術數據。

采用60 t電弧爐+LF爐外精煉+VD真空脫氣+連鑄的生產流程,工藝先進、質量優良,以廢鋼為原料,電弧爐熔煉結出鋼水溫度不低于1630 °C,爐外精煉的溫度不低于1620 °C,真空脫氣處理采用真空爐,真空度不大于67 Pa,連鑄坯凝固后及時850 °C退火處理,釋放應力和降低硬度。連鑄坯外徑380 mm,機加工到外徑364 mm內徑80 mm長度850 mm的空心坯料。在63 MN臥式擠壓機上的擠壓成型,鋼管尺寸是?150 mm×40 mm,化學成分見表1

實驗的工藝路線如下:電弧爐冶煉—連鑄坯—軟化退火—坯料分切—內鏜外車—加工端面—感應爐加熱—玻璃粉潤滑內外表面—熱擠壓—堆垛環冷—調質處理—超聲波無損探傷—組織、性能檢測。

試樣組織腐蝕劑是王水,晶粒度檢測標準是ASTM E112—2012,高溫鐵素體檢測標準是YB/T4402—2014,所用顯微鏡型號是德國蔡司Axio Imager A2m。力學性能檢測取樣位置在調質后鋼管壁厚的1/2處,拉伸試樣方向是縱向,檢測標準是ASTM A370—2017,沖擊功試樣方向是橫向,檢測溫度是−10 °C,檢測標準是ASTM E23—2018,洛氏硬度在鋼管橫截面進行檢測,檢測標準是ASTM E18—2018。

由于連鑄坯存在疏松和中心裂紋,取樣時避開這些區域,在9Cr連鑄坯橫截面靠近半徑的1/4和1/2處取組織樣,圖1是9Cr連鑄坯料退火后放大100倍和500倍的顯微組織照片。


圖1可以看出,9Cr連鑄坯的組織比較粗大,整體呈板條狀分布,晶界處富集較多碳化物顆粒,組織不均勻,這是因為坯料澆注后直徑較大,凝固冷卻散熱速度比較慢,元素形成聚集、偏析,晶粒充分長大。坯料中心最后凝固,對兩側金屬起到補縮作用,聚集夾雜、氣孔、偏析、縮孔等缺陷,經過實際測量,直徑380 mm的連鑄坯中心缺陷的直徑范圍約40~60 mm。因此只要加工出直徑大于60 mm的內孔,理論上就可以把坯料鑄造缺陷去掉。本研究擠壓前先把坯料加工出尺寸80 mm的內孔,再車掉外表面的氧化皮、平端面、加工喇叭口,達到擠壓用坯料的質量要求。熱擠壓工藝是金屬材料在三向壓應力作用下成形,金屬受到高溫高壓的作用,晶間微小裂紋、縮松等缺陷會被焊合,比較適合低塑性高合金材質的塑性變形。

圖2是鋼管擠壓成形的模具組裝結構示意圖。在擠出方向的坯料前面設置擠壓模和潤滑用玻璃墊,坯料后面是擠壓墊,擠壓墊后面是擠壓桿。首先給坯料加熱,然后內外涂上玻璃粉,通過傳輸裝置裝進擠壓筒,擠壓桿推動擠壓墊和坯料向前移動到擠壓模的前端,同時芯棒穿入坯料內部。坯料前端接觸到緊貼擠壓模的玻璃墊后,擠壓桿繼續向前推動,通過擠壓墊對坯料施壓,先使坯料墩粗變形,消除坯料外圓與擠壓筒內壁的間隙以及坯料內表面與芯棒的間隙,然后高溫金屬被擠壓進入擠壓模與芯棒組成的環形孔腔而變成鋼管。待擠壓桿前進到限位停止處時,擠壓過程結束,擠壓筒內留下25~50 mm沒有壓完的坯料。然后擠壓筒鎖緊狀態的開關打開,擠壓筒后撤,同時把坯料壓余、擠壓墊、擠壓桿一起后撤,將坯料壓余從成品上用熱據切掉,鋼管從擠壓機出口方向輸送到冷床,進行下一個循環。

9Cr連鑄坯加工到尺寸為?364 mm/?80 mm×850 mm的擠壓用坯料,頭部外圓處加工R30 mm的圓角,修磨拋光表面質量,表面粗糙度不大于3.2 μm,去除坯料表面油污和劃傷;將坯料在感應爐中直接加熱,900 °C以下用低功率加熱,然后用高功率快速加熱到外表面1160~1190 °C,內孔溫度加熱到1140 °C以上;然后用玻璃粉潤滑劑涂覆坯料的內外表面,形成熔融狀態的薄膜,隔開金屬與擠壓模具;送入擠壓筒,擠壓筒內徑435 mm長度1500 mm,擠壓模內徑154 mm,芯棒直徑69.5 mm長度1500 mm,每一支管子擠壓前修磨清理擠壓模具,擠壓速度200~300 mm/s,理論設計擠壓比約7,在擠壓筒、擠壓模和芯棒組成的環形孔腔里,擠壓出規格?150 mm×40 mm鋼管,擠壓后堆垛空冷。然后依據標準ASTM E213—2014,對擠壓后的9Cr管超聲波無損探傷,同時進行表面質量目視檢查,檢測結果表明:擠壓管表面平整,無折疊、無裂紋,表面質量達到了鍛坯生產管子的水平。

9Cr合金質量分數超過10%,屬于高合金鋼,淬透性好,空冷條件下就可以實現馬氏體的轉變。鑒于本研究鋼管的厚壁較大,材料奧氏體化后蓄含的能量較多,為加快淬火冷速,采用油作為淬火冷卻介質。對2個爐號的9Cr擠壓管進行熱處理實驗,熱處理工藝設計為:淬火加熱溫度980 °C,加熱160 min,油冷;回火700 °C,加熱240 min,空冷,出爐后吹風快速冷卻,利于避免回火脆性,穩定組織,提高沖擊性能。

表2可以看出,9Cr鋼管調質處理后,抗拉強度Rm 751~779 MPa,屈服強度Rt0.5616~649 MPa,硬度值HRC 19.5~21.6,伸長率23%~26%,平均沖擊功都在100 J以上,強度、硬度和韌性都滿足API SPEC 5CT技術規范指標要求。這表明,9Cr連鑄坯加熱到高溫后,在擠壓筒、芯棒和擠壓模等模具的作用下,經過了大的擠壓比變形,粗大鑄態組織壓縮變形、充分破碎,再結晶形成了細小等軸晶,消除了偏析,經過隨后的調質處理,形成細小板條馬氏體,碳化物顆粒均勻分布,獲得了強度和韌性同時兼備的綜合性能。


對調質后的9Cr鋼管取樣,觀察晶粒度和微觀組織。由于擠壓變形存在鋼管頭部變形量小,特別是最先擠出的金屬保留了鑄態組織,同時熱處理時鋼管頭尾散熱較快,會影響到管子整體性能的一致性,因此取樣前,首先進行切頭尾,頭部切掉150~200 mm,尾部切掉50~150 mm,圖3是鋼管頭部和尾部的顯微組織和晶粒度照片,試樣位置是壁厚的1/2處。

圖3可以看出,連鑄坯經過大擠壓比塑性變形成鋼管后,材料受到高溫高壓作用,微觀縮松等缺陷被焊合,鑄態粗大組織已完全破碎,再結晶,調質后板條組織間距小,馬氏體致密,細小等軸晶均勻分布,晶粒平均尺寸約20 μm,晶粒度8.0級。顯微組織主要是低碳回火馬氏體,碳化物在長時間回火中析出成顆粒狀,在鐵素體基體上均勻分布,保證了高強度和高韌性的良好匹配。從顯微組織檢測看,9Cr馬氏體不銹鋼中基本不存在明顯的高溫鐵素體,這表明在鋼管成形和熱處理過程中,化學元素得到了充分擴散,不同區域成分變得一致,減小了成分偏析,頭部和尾部的組織一致,沒有區別,提高了組織均勻性。

(1)9Cr連鑄坯的組織比較粗大,整體呈板條狀分布,組織不均勻。坯料中心最后凝固,對兩側金屬起到補縮作用,直徑380 mm的連鑄坯中心缺陷的直徑范圍約40~60 mm。

(2)9Cr連鑄坯+熱擠壓工藝擠壓出規格?150 mm×40 mm的鋼管,擠壓過程順利,經過超聲波無損探傷和表面質量目視檢查,擠壓管表面平整,無折疊、無裂紋,表面質量合格。

(3)9Cr擠壓管經過980 °C×160 min油冷+700 °C×240 min空冷的調質處理,抗拉強度751~779 MPa,屈服強度616~649 MPa,伸長率23%~26%,硬度HRC 19.5~21.6,−10 °C橫向平均沖擊功106~139 J,滿足標準API SPEC 5CT—2010的要求。

(4)連鑄坯擠壓管9Cr調質組織顯示,經熱擠壓高溫高壓作用,微觀縮松等缺陷被焊合,鑄態粗大組織完全破碎,調質組織致密,晶粒平均尺寸約20 μm,晶粒度達8.0級,合格。



文章來源——金屬世界

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