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分享:提高中型產線160 mm以上等邊角鋼質量的工業實踐

2024-03-04 10:27:14 

角鋼俗稱角鐵,是兩邊互相垂直成角形的長條鋼材,有等邊角鋼和不等邊角鋼之分;Q355B、Q420B是角鋼[14]比較常用的鋼材,在使用中具有很高的強度、良好的抗疲勞性能;可按結構的不同需求組成各種不同的受力構件,也可作構件之間的連接件,廣泛地用于各種建筑結構和工程結構,如房梁、橋梁、輸電塔、起重運輸機械、船舶、容器架、電纜溝支架、倉庫貨架等。大規格角鋼是制造輸電鐵塔的重要材料,其質量直接影響鐵塔的安全[5]

唐鋼新區長材事業部中型產線在2021年投產,全年設計產能50萬t/a,其中角鋼產品占總量的1/3,約15萬t,160 mm以上角鋼年產量在5萬t左右,從工藝和效益上也是非常重要的產品類型。

由于角鋼在表面質量方面和幾何形狀尺寸方面要求都比較高,2021年投產后160 mm以上規格角鋼出現較多尺寸不合、重皮、開裂、結疤等不合格品,一檢合格率偏低,普遍在95%以下,產生大量返工成本和廢品損失。

通過對2021年投產初期160 mm以上規格角鋼廢次降的原因進行統計分析,確定影響角鋼廢次降的缺陷共計8種,包括尺寸不合、頂角開裂、重皮、彎曲、尺寸不合、劃痕、結疤及其它影響因素,具體的情況見表1,并對其所占比例進行匯總,其中尺寸不合、頂角開裂和重皮占缺陷總比例的78.2%,是影響角鋼廢次降的三個最重要缺陷。

由于唐鋼新區長材事業部在2021年投產,煉鋼區域也處于新建摸索階段,冶煉工藝與新設備磨合不夠,導致連鑄工序鋼坯質量較差。通過調查前期生產數據,因坯料質量導致的缺陷廢品率34.33%。對鋼坯截面進行低倍檢查(圖1),發現鋼坯存在角部裂紋和中間裂紋,且評級可達1.5~3.0級(表2圖1鑄坯的低倍組織檢驗評級),主要在柱狀枝晶間存在裂紋,且多集中兩側,從而判斷認為中間裂紋由于鑄坯通過二冷區時冷卻不均、內外弧與兩側冷卻強度不匹配導致;又對同批次鑄坯端面進行酸洗(圖2),發現鑄坯端面存在氣泡,而角鋼在軋制過程中,角部裂紋、中間裂紋、氣泡延展后易在頂角和腿部形成裂紋缺陷,這是造成角鋼廢次降增加的第一個原因。

經過調查,中型產線前期生產時坯料主要由1~3號鑄機進行澆鑄,鑄坯以165 mm×165 mm斷面方坯為主,使用此斷面的鑄坯軋制160 mm以上規格角鋼會造成壓縮比偏大,軋制缺陷增加,這是造成角鋼廢次降增加的第二個原因。

精軋機前除鱗機在生產過程中主要起去除二次氧化鐵皮的作用,投產初期,部分設備沒有第一時間投入使用,隨著設備調試的進行,在后期生產中精軋機前除鱗機已完全投入使用,有效的提高了角鋼表面質量,減少了因氧化鐵皮軋入導致的麻坑、結疤等缺陷廢品。所以,氧化鐵皮軋入對產品質量有所影響,但在生產穩定后,影響比較輕微,所以氧化鐵皮軋入不是造成角鋼廢次降增加的主要原因。

角鋼孔型設計多數為閉合孔型,孔型對成品質量起到了非常大的作用。孔型設計錯誤時,容易導致鋼料在軋制過程中過充滿或充不滿,過充滿會導致折疊或拉絲等問題,充不滿則導致成品截面尺寸不合,結合生產實際,這也是造成角鋼缺陷的原因之一。

2.1.1 拉速和過熱度控制

為提高Q355B、Q420B鑄坯質量,需在保證連鑄機對弧精度的前提下,適當降低鑄坯拉速和中包過熱度。經過計算,現有冷卻制度下,拉速每增加0.1 m/min,連鑄坯出二冷區的表面溫度增加50~80 °C,165 mm×280 mm斷面鑄坯穩定合適的拉速從1.6~1.8 m/min降為1.2~1.4 m/min。同時,要嚴格控制鋼水過熱度在15~30 °C,避免鑄坯溫度回升過大或鼓肚的產生,從而減少角部裂紋和中間裂紋的產生。同時,拉速降低后,生產節奏得到穩定,保護渣的填充效果得到提高,銅板和鑄坯縫隙減少,水汽不易進入板間,鑄坯表面氣泡得到有效緩解。

2.1.2 二冷冷卻制度調整

連鑄坯的二次冷卻是連鑄生產中的一個重要環節,極大的影響到鑄坯內部的質量與連鑄機生產的順利進行[6]。根據中間裂紋出現的情況,判斷鑄坯通過二冷區時冷卻不均,內外弧與兩側冷卻強度不匹配。我公司連鑄機二冷區分為足輥區、二冷1區、二冷2區、二冷3區共4個部分,二冷水量分配比分別為35%、28%、25%、12%,內外弧水量分配與兩側面相同。Q355B、Q420B鋼種屬于低合金結構鋼,使用的二冷水比水量是0.9 L/kg,連鑄矯直溫度在900~950 °C,矯直溫度偏低,應適當提高,所以將二冷水比水量降至0.75 L/kg,活動段兩側的噴嘴型號適當更改,降低兩側的噴水量,提高鑄坯矯直溫度,防止鑄坯受矯直力作用而產生裂紋。

為降低壓縮比造成的軋制缺陷,在鑄坯匹配方面,我公司加快4號矩形坯連鑄機的投產,在4號連鑄機投入使用后,165 mm×225 mm、165 mm×280 mm等斷面規格坯料逐漸投入使用。目前,角鋼生產使用坯料已按照規格進行區分,從而降低了角鋼軋制過程的壓縮比,合適的壓縮比提高了角鋼的產品質量。表3為角鋼各軋制規格對應鑄坯規格情況。

在軋制方面,通過優化孔型、優化軋制工藝和調節壓縮比,有效的提高成品質量。按照實驗設計進行軋制生產,多次調整確認最終孔型,跟蹤160~200 mm角鋼試軋生產情況,并通過試軋結果進行粗軋孔型優化,粗軋K1道沒有形狀變化,孔型不進行優化,粗軋K2、K3、K4道有形狀變化,孔型進行優化。圖3為優化前K2、K3、K4道粗軋孔型圖。

在不影響成品頂角尺寸的前提下輕微增加粗軋孔型的頂角壓下量,其中160 mm角鋼孔型號中軋K6、K7、K8、K9道壓下率由之前的10.9%、41.7%、25.0%、24.4%分別調整為34.5%、34.1%、32.8%、27.2%,180 mm角鋼孔型號中軋K6、K7、K8道壓下率由之前的24.4%、37.4%、16.7%分別調整為28.4%、39.4%、20.6%。圖4為優化后K2、K3、K4道粗軋孔型圖。

通過采取以上一系列的工藝優化,產品質量得到明顯改善,從低倍檢測結果看(圖5),角部裂紋和中間裂紋提升到0.5~1.0級(表4圖5鑄坯的低倍組織檢驗評級),鑄坯表面進行酸洗后(圖6),未在鑄坯表面發現氣泡。在角鋼質量方面,從2022年06月—12月,160 mm以上角鋼一檢合格率達到99.50%以上。

(1)連鑄方面,選擇合適的鑄機拉速、鋼水過熱度,優化二冷冷卻制度,可以有效的改善鑄坯內部質量,角部裂紋和中間裂紋的低倍組織評級從1.5~3.0級提高到0.5級,從而降低角鋼的缺陷比例。

(2)軋鋼方面,通過優化孔型,優化軋制工藝,調節壓縮比,可以有效減少角鋼缺陷,提高角鋼一檢合格率。


參考文獻

[1]盧俊,王倩,楊忠民,等.鈮微合金化熱軋帶肋鋼筋表面裂紋研究.鋼鐵,2007(1):35doi:10.3321/j.issn:0449-749X.2007.01.009

[2]王明海.鋼鐵冶金概論.北京:冶金工業出版社,2001

[3]安霞,左啟偉,陳春生,等.Q345角鋼矯直開裂原因分析.金屬世界,2013(2):46doi:10.3969/j.issn.1000-6826.2013.02.014

[4]蔡開科.連續鑄鋼.北京:科學出版社,1990

[5]李芬.中型軋機生產20/12.5號角鋼的孔型設計.軋鋼,2003(2):22

[6]渠松濤.連鑄二冷工藝優化與鑄坯角部裂紋控制研究.山西冶金,2021,44(1):131


文章來源——金屬世界