青青草色久综合网,国产高清一区二区,在教室伦流澡到高潮H爽视频,4399韩国高清完整版在线视频

浙江國檢檢測

首頁 檢測百科

分享:鋼力學性能差異較大的原因分析

2023-10-20 09:30:03 

摘 要:ZG15Cr2Mo1鋼在力學性能檢測時結果差異較大,通過室溫和高溫力學性能試驗、化學 成分分析、金相檢驗等方法對兩組力學性能差異較大的試樣進行了分析,并確定了合理的熱處理工 藝.結果表明:熱處理工藝不穩定導致的顯微組織差異是該鋼力學性能差異較大的主要原因;在 920~970 ℃保溫8~12h正火和720~760 ℃保溫8~12h回火,可使該鋼組織均勻,獲得較好的 綜合力學性能.

關鍵詞:ZG15Cr12Mo1鋼;力學性能;沖擊吸收能量;回火貝氏體;熱處理

中圖分類號:TG142.1 文獻標志碼:A 文章編號:1001G4012(2019)10G0686G04


ZG15Cr2Mo1鋼常用于制造燃汽鑄鋼件,服役 時需承受高溫、振動等,因此要求其具有較好的室溫 及高溫綜合力學性能.實際生產中,該鋼的正火熱 處理溫度不高于980 ℃,回火溫度不低于675 ℃. 生產初期,產品時常出現室溫、高溫力學性能不穩定 的情況.為此,筆者通過對力學性能差異較大的產 品進行理化檢驗與分析,研究了 ZG15Cr2Mo1鋼力 學性能出現差異的主要原因,并制定相應措施,以期 實現產品性能的穩定控制.

1 理化檢驗

1.1 室溫力學性能試驗

將室溫條件下抗拉強度合格的試樣分為一組 (編號為1),不合格的分為一組(編號為2),其力學 性能測試結果見表1.可知1組試樣的平均抗拉強 度比2組試樣的高,而沖擊吸收能量要遠低于2組 試樣的.經查證,2組試樣的回火溫度相對比1組 試樣的要高.

1.2 高溫力學性能試驗

在1,2組試樣對應的產品上截取相同狀態的試樣 進行高溫力學性能試驗,結果見表2.可以看出1組試樣的室溫、高溫抗拉強度均較高,高溫持久強度持續時 間長,但斷口形貌轉化溫度(剪切斷面率達到50%)也 較高,不利于抵抗高溫沖擊.2組試樣的室溫、高溫抗 拉強度均較低,但抵抗高溫沖擊的能力較好.

1.3 化學成分分析

對兩組試樣的化學成分進行分析,結果見表3. 可見化學成分差異并不大,也說明 ZG15Cr2Mo1鋼 的力學性能結果差異與化學成分關系不大.

1.4 金相檢驗

從1組和2組試樣中分別選取一個(編號為1 號試樣和2號試樣)在60 ℃時進行沖擊試驗,并觀 察斷口附近的顯微組織形貌.1號試樣的沖擊吸收 能量為65J,遠低于抗拉強度不合格的2號試樣的 沖擊吸收能量(125J).1號試樣斷口附近顯微組織 為灰黑色板條狀貝氏體和灰白色島嶼狀貝氏體,鐵 素體基體上分布著細小的顆粒狀碳化物,組織均勻 性差,見圖1.2號試樣組織中的鐵素體發生了合并 長大,呈準多邊形,鐵素體基體上分布著顆粒狀碳化 物,仍可見少量斷續分布的板條狀貝氏體,見圖2. 這也說明了2號試樣回火溫度較高,回火充分,沖擊韌度較好[1G2].

1.5 掃描電鏡分析

使用掃描電鏡(SEM)對兩試樣顯微組織進行觀察.由圖3可以看出,1號試樣中存在板條狀貝 氏體以及鐵素體上分布著顆粒狀、針棒狀碳化物的 島狀貝氏體.說明其回火不充分,碳化物對位錯有 一定釘扎作用,所以強度高,沖擊韌度低.

由圖4可以看出,部分視場下2號試樣的板條 狀貝氏體基本消失,條狀鐵素體合并成多邊形鐵素 體,顆粒狀碳化物減少.說明其回火較充分,碳化物 對位錯的釘扎作用減弱,應力集中減小,強度降低, 沖擊韌度提高.

2 分析與討論

從上述檢驗結果可以看出,兩組試樣的化學成 分差異不大,說明化學成分不是造成該鋼力學性能 差異的主要原因.

1號試樣沖擊斷口附近的顯微組織不均勻,存在板條狀貝氏體,說明其回火溫度低或保溫時間短, 回火不充分.析出的碳化物釘扎位錯導致位錯密度 較高,所以其抗拉強度較高,斷口形貌轉化溫度也較 高,室溫及高溫韌性差[3G4].同時,1號試樣的晶粒 較粗大,這與正火溫度有關,正火溫度高,碳及合金 元素充分溶入奧氏體,回火時析出的碳化物多而彌 散,強化效果好;但正火溫度高,保溫時間長,材料晶 粒較大時,晶界對位錯運動的阻礙作用減弱,裂紋易 擴展,材料韌性降低[5].

2號試樣顯微組織較均勻,主要為準多邊形鐵 素體,板條狀貝氏體基本消失.說明其熱處理回火 溫度較高,貝氏體回火充分.第二相粒子對位錯的 釘扎作用減弱,位錯可動性增強,基體軟化,使得材 料強度下降,而塑性、韌性提高[3,6].

3 熱處理工藝的改進

根據上 述 分 析 結 果,結 合 ZG15Cr2Mo1 鋼 的 CCT 曲線,采用不同熱處理工藝進行試驗得出,該 鋼在920~970 ℃保溫8~12h后空冷進行正火,可 獲得 100% 貝 氏 體 和 合 適 的 晶 粒 度. 在 720~ 760 ℃保溫8~12h,以30~60 ℃??h-1的冷速進行 回火,可獲得較理想的室溫及高溫綜合力學性能.

按上述工藝對ZG15Cr2Mo1鋼進行熱處理,其 顯微組織發生了明顯的再結晶,組織均勻,為類似回 火索氏體組織,板條狀貝氏體基本消失,晶粒較細 小,見 圖 5. 其 室 溫 力 學 性 能 為:抗 拉 強 度 625MPa,規定塑性延伸強度468 MPa,斷后伸長率 21%,斷面收縮率68%,布氏硬度187 HBW,高溫 抗拉強度545MPa,60 ℃下沖擊吸收能量為135J, 剪切斷面率達到50%時的溫度為20℃,見圖6.且 3次高溫持久試驗結果均達145h以上,符合技術 要求.可見對于ZG15Cr2Mo1鋼,在成分差異不大 的情況下,科學合理的熱處理工藝是穩定其室溫及高溫綜合力學性能的保證[7].

4 結論

(1)當回火溫度較低時,ZG15Cr2Mo1鋼的組 織中存在板條狀貝氏體,位錯密度較高,其室溫、高 溫抗拉強度高,但抵抗沖擊的能力較差;回火溫度較 高時,該鋼發生明顯的回復再結晶,板條狀貝氏體消 失,出現準多邊形鐵素體,碳化物聚集長大,位錯密 度減小,其沖擊韌度提高,但室溫、高溫強度偏低.

(2)采用920~970 ℃保溫8~12h后空冷正 火 ,720~760 ℃保溫8~12h后以30~60 ℃??h-1的冷速回火對ZG15Cr2Mo1鋼進行熱處理,可以獲 得較理想的室溫及高溫綜合力學性能.


參考文獻:

[1] 王克魯,魯世強,陳慶軍,等.回火溫度對熱軋低碳貝 氏體鋼顯微組織和力學性能的影響[J].機械工程材 料,2009,33(5):9G11.

[2] 徐杏杏,何軍剛,胡 鍇,等.1Cr11Ni2W2MoV 不 銹 鋼 沖擊性能不合格原因探討[J].理化檢驗(物理分冊), 2014,50(8):596G598.

[3] 蔣善玉.熱處理工藝對12Cr2Mo1R 鋼的組織和性能 的影響[J].山東冶金,2013,35(4):34G36.

[4] 王立軍,武會賓,余偉,等.直接淬火低碳貝氏體鋼的 回火組織與力學性能[J].材料工程,2011,39(3):36G 39.

[5] 王春奕.熱處理工藝對 Y1Cr17Mo鋼組 織 和 性 能 的 影響[J].理化檢驗(物理分冊),2013,49(3):148G151.

[6] 余偉,錢亞軍.熱處理工藝對1000 MPa級低碳微合 金鋼組 織 和 性 能 的 影 響 [J].北 京 工 業 大 學 學 報, 2011,37(12):1880G1885.

[7] 孫齊,張 立 新, 韋 延 立, 等. 回 火 溫 度 對 1Cr11Ni2W2MoV 鋼沖擊性能的影響[J].理化檢驗 (物理分冊),2017,53(3):165G168.



<文章來源>材料與測試網>期刊論文>理化檢驗-物理分冊>55卷>10期(pp:686-689)>